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蘭炭生產(chǎn) 水霧熄焦好處多
在我國蘭炭生產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)熱式直立爐工藝中,,多年來普遍采用濕法熄焦水撈焦,該技術(shù)不僅造成了能源的-浪費(fèi),,而且-地污染了環(huán)境,。
水撈焦裝置為長9m,、寬2.8m、高1m的水封式熄焦槽,,配套一套烘干床,。干餾爐內(nèi)約550℃左右的灼熱蘭炭經(jīng)推焦機(jī)推入盛滿熄焦水的熄焦槽內(nèi),熄滅并冷卻后通過刮板輸送機(jī)經(jīng)烘干床烘干后送至蘭炭倉,,篩分后運(yùn)出,。
《指南》中關(guān)于“民用燃煤污染綜合治理技術(shù)”中,明確了清潔能源替代,、-煤替換,、節(jié)能型燃煤爐具、集中供熱,、建筑節(jié)能等5種類型,。其中在“-煤替換”中,要求“煤炭資源豐富,、經(jīng)濟(jì)蘭炭和民用焦炭”,。自此蘭炭被部正式納入-煤范疇予以推廣,以治理民用燃煤燃燒污染,,這標(biāo)志著蘭炭清潔應(yīng)用市場大幕正式拉開,。
水撈焦裝置存在的問題是:
1熄焦過程是用水直接熄焦,要消耗大量的水分,,經(jīng)-每濕熄1t蘭炭要消耗約0.2t熄焦水,。
2水撈焦產(chǎn)生的大量蒸汽直接排入-,高溫蘭炭的顯熱也隨著蒸汽的排放被浪費(fèi)掉,。每產(chǎn)1t蘭炭消耗的熱量約為2.21~2.35gj,,其中水撈焦浪費(fèi)的熱量為1.05gj,約占總消耗熱量的45%,。
3從炭化室推出的蘭炭,,溫度為550℃左右,,水撈焦時高溫蘭炭在水中急劇冷卻,蘭炭內(nèi)部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力,,網(wǎng)狀裂紋較多,,氣孔率-,因此其轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度較低,,且容易碎裂成小塊,。
4水撈焦時高溫蘭炭在水中冷卻,冷卻后的濕蘭炭需要加熱烘干,,浪費(fèi)了大量的煤氣,。
5水撈焦過程中,高溫蘭炭與水接觸產(chǎn)生大量的酚,、qing化合物和---合物等-,,隨熄焦產(chǎn)生的蒸汽自由排放,-腐蝕周圍黑龍江黑河蘭炭米粒設(shè)備并污染-,。
為了在蘭炭內(nèi)熱式直立爐生產(chǎn)過程中實(shí)現(xiàn)節(jié)水降耗,、提高能源利用率、減少污染,,國蘭蘭炭對水霧熄焦技術(shù)進(jìn)行了研究,,并在生產(chǎn)中得到推廣應(yīng)用。生產(chǎn)實(shí)踐表明,,采用水霧熄焦技術(shù)后,,可節(jié)能10%,理論水耗可降低30%以上,,成品蘭炭攜帶水可降低到5%以下,,蘭炭收率將提高2.3%左右。如果計(jì)算用戶的運(yùn)輸成本,、節(jié)能效益和環(huán)境社會效益,,經(jīng)濟(jì)效益將更為明顯。另外,,水霧熄焦可以-和提高蘭炭產(chǎn)品品質(zhì),,帶來額外的收益。
水霧熄焦與水撈焦技術(shù)能耗對比
項(xiàng)目 |
年耗煤氣
/nm3·a-1 |
年耗水
/m3·a-1 |
年耗電
/kw·h·a-1 |
年維護(hù)費(fèi)
/萬元 |
水撈焦技術(shù) |
1.65*107 |
21000 |
301950 |
20 |
水霧熄焦技術(shù) |
0 |
11250 |
182160 |
1.5 |
注:煤氣按0.05元/nm3計(jì)算,,工業(yè)水按6元/t,,電按0.5元/kw·h計(jì)算,年節(jié)約112.85萬元,。
蘭炭-空氣污染壓力大問題是有依據(jù)的,,同樣為固體燃料的蘭炭相比以往的傳統(tǒng)煤炭來說具有熱-、污染物排放低,、清潔-的優(yōu)勢,,是煤炭在今后的---替代產(chǎn)品,。不僅如此,蘭炭作為煤炭清潔利用的代表,,不只得到了-的喜愛,還獲得了---部門的支持,,蘭炭在很多地區(qū)已經(jīng)得到了補(bǔ)貼政策,,給老百姓帶來了優(yōu)惠。
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