若安裝在水泥井罐上,,水泥基礎與泵支承座間加墊鐵或槽鋼,用地腳螺栓直接聯(lián)結即可,,占用空間小,。它工作時泵頭潛入液而以下,而電機位于液而以上,,它不象潛水泵那樣對電機保護要求嚴格,。若懸深達到要求,用液下泵成本低,因而應用廣泛,。
從現(xiàn)場反饋的信息知,,懸深小于2m的yh,yhf液下泵,,由于軸相對較短,,在使用過程中出現(xiàn)的問題少。而懸深長的液下泵軸長度一般為2m以上,,在使用過程中出現(xiàn)的問題多一些,。下而就泵存在的問題及其原因進行分析。
1存在的問題
1)葉輪與軸連接處偏磨;
2)套筒聯(lián)軸器用的時間久了磨損,,發(fā)出噪聲;
3)中間水中軸承處于干磨狀態(tài);
4)有時整臺泵振動,,發(fā)出噪聲。
2問題分析
針對以上存在的問題,,我們做了大量的技術分析,,并通過評審認為主要原因如下:
1)由于泵的懸深過長,上軸與下軸靠套筒聯(lián)軸器聯(lián)接不同心;
2)泵出口與外聯(lián)接管處垂直度達不到要求;
3)出水接管與中間接管的同軸度達不到要求;
4)套筒聯(lián)軸器與錐環(huán)間用時間長了產生間隙,,發(fā)出噪聲;
5)由于支承座以下處于液體中,,對中間水中軸承來說---差,液體無法進入中間水中軸承中進行潤滑;
6由于泵的懸深較長,,整臺泵裝配-輸時,,當運輸?shù)能囕v在路而上顛簸時,就會使中間接管,、出水接管,、軸產生振動,從而使軸產生彎曲,,出水管與中間接管扭曲,。當用戶使用時,也會產生葉輪與軸聯(lián)接處偏磨,,整臺泵振動,,發(fā)出噪聲。
7軸長要求加工精度高,,很難---,。
3解決的方法
原因找到后,我們首先從工藝上考慮,,經技術分析與計算,,認為很難達到要求。如yhf100-200型號的泵,,懸深在4m以上,,由于受一些因素影響,,加工后檢測,圓跳動達o.h-0.9,,氟塑料液下泵,,工藝方而的正考慮用夾具在撞床上加工。
工藝上解決以上問題有困難,,那么就從設計上著手,,泵在性能上能達到要求,所以無須考慮水力設計,,只考慮結構問題,。
解決問題的方法
1) 把原套筒聯(lián)軸器如圖1結構改為圖2結構,上軸與下軸同軸度達到了要求,,葉輪與軸聯(lián)結處的偏磨也就解決了,,同時也避免了由于套筒聯(lián)軸器與錐環(huán)間產生的間隙而發(fā)出噪聲。
4結論
今年已對以上泵進行了試驗,,性能達100%,,振動與噪聲達95%。如對yh100-1606進行試驗,,流量為1()() m3100m /h,,轉速為2900r/min時,揚程為32m,,效率為80%,。振動與
噪聲各為c級,符合性能要求,,達到了振動與噪聲標準,。同時用以上設計的運輸裝置,運往內蒙的泵沒有出現(xiàn)以上問題,。因此,,此次對懸深長的yh,yhf系列泵改進是成功的,,為我公司節(jié)約了大量的維修費用,,并---延長了該系列泵的使用壽命。
產品特點編輯編輯
傳統(tǒng)液下泵
1,、傳統(tǒng)液下泵直接安裝在被輸送介質的儲存器上,無額外占地面積,。
2,、傳統(tǒng)液下泵采用了的離心式雙平衡葉輪,供輸送含固體顆粒等清潔的介質,,振動噪音特低,,,;采用開式雙平衡葉輪,供輸送不清潔帶有固體顆粒及短纖維的液體,,運行平穩(wěn),、不堵塞。
新型液下泵
1,、新型液下泵可輸送等輕質性介質,,因設計上的改進幾乎無磨損、免維護,、低耗能,。[5]
2、新型液下泵內部結構采用不銹鋼制成,,定子和轉子之間有一個大約相當于一張a4紙厚度的縫隙,,介質從中間流過,起到兩個作用:一是給電機降溫,,從而保障電機壽命,。二、液體從定子和轉子之間的縫隙流過,,對軸承起到---的潤滑作用,。電機的溫升 問題和軸承的磨損問題都得到了有效解決。
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