2、提高球化率的試驗方案
為提高球化率,,對原來的球化和孕育處理工藝進行了改進,,主要措施是:增大球化劑和孕育劑加入量,、凈化鐵液、脫硫處理等。球化率仍然采用25 mm的單鑄楔形試塊進行檢測,具體方案如下:
1分析原工藝球化率偏低的原因,,曾認為是球化劑用量較少,故將球化劑加入量由1.3%~1.4%增加到1.7%,,但球化率并未達到要求,。
2另一種猜測是認為球化率偏低可能是由于孕育---或孕育引起,因而試驗加大孕育劑量,,由0.7%~0.9%增加到1.1%,,球化率亦未達到要求。
(3)繼續(xù)分析認為鐵液夾雜較多,、球化干擾元素偏---可能是造成球化率偏低的原因,因而對鐵液進行高溫凈化,,高溫凈化溫度一般控制在1 500±10℃,,但其球化率仍未突破90%。
四,、回火
將已經淬火的鋼重新加熱到一定溫度,,覆膜砂的種類,再用一定方法冷卻的熱處理方法稱為回火,。其目的是消除淬火產生的內應力,,鑄鐵鑄造用覆膜砂,降低硬度和脆性,,以取得預期的力學性能,。根據(jù)回火溫度的不同,可將回火分為低溫回火,、中溫回火和高溫回火,。
(1)低溫回火(150-250℃)
低溫回火所得組織為回火馬氏體,其目的是在保持淬火鋼的高硬度和高耐磨性的前提下,,降低其淬火內應力和脆性,,以免使用時崩裂或過早損壞。它主要用于各種高碳的切削刃具,、量具,、沖模,、滾動軸承以及滲碳件等,回火后硬度一般為60hrc左右,。
(2)中溫回火(350-500℃)
中溫回火的目的是獲得高的屈服強度,、彈性---和較高的韌性。因此,,它主要用于各種彈簧和熱作模具的處理,,回火后硬度一般為45hrc左右。
1.球化:這是由于球化鐵水停留時間較長,,殘留鎂逐漸減少,,覆膜砂生產廠家電話,熔渣沒有及時扒除,,硫還會回到鐵水中,,使凝固組織中的石墨減少甚至消失,衰變?yōu)椴灰?guī)則狀,、蠕蟲狀或片狀石墨,。這種球化與球化劑中稀土含量較低、或者球化劑加入量偏低有一定的關系,,但緊靠增加其加入量也很不可取,,因為鎂殘余量高了,熔渣量和滲碳體都會增加,,在厚大斷面中還會使石墨球蛻變?yōu)轵蝌綘钍�,。生產實踐表明:原鐵水含硫量低對防止球化才是有效的。2.黑渣:它一般發(fā)生在鑄件的上部(澆注位置),,大慶覆膜砂,,主要分為塊狀、繩索狀和細碎黑渣,。黑渣的主要成分---,,是由鐵水中mgo和sio2反應生成的,并受其相對含量的影響,。因此,,作為控制黑渣的措施之一就是減少鎂的殘余量(加鎂0.15%時,渣總量約占鐵水重量的0.1%),,而殘余稀土因與氧有很強的親和力,,在減少黑渣方面有明顯的效果。
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