針對(duì)風(fēng)機(jī)有無進(jìn)氣箱兩種結(jié)構(gòu)形式,,建立了兩種計(jì)算模型,,利用cfx 軟件對(duì)兩種模型進(jìn)行數(shù)值模擬,,研究其內(nèi)部三維流場特性,基于數(shù)值模擬結(jié)果分析了進(jìn)氣箱對(duì)離心風(fēng)機(jī)的性能影響,。數(shù)值模擬結(jié)果表明:加進(jìn)氣箱后,離心風(fēng)機(jī)的全開流量與壓力有所降低,,縮短了有效工作區(qū)域,;在風(fēng)機(jī)內(nèi)部葉輪進(jìn)口處產(chǎn)生渦旋現(xiàn)象,堵塞了葉輪流道,,使風(fēng)機(jī)的效率和壓力降低,。數(shù)值模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)測試值對(duì)比是比較吻合。進(jìn)氣箱是離心風(fēng)機(jī)重要的組成部分,,主要應(yīng)用于大型離心風(fēng)機(jī)與雙吸離心風(fēng)機(jī),。進(jìn)氣箱在其出口處氣體發(fā)生近90°轉(zhuǎn)彎,4-72風(fēng)機(jī),,內(nèi)部流場十分復(fù)雜,,并造成很大的流動(dòng)損失。其出口速度的不均勻性對(duì)風(fēng)機(jī)性能影響明顯,,有-對(duì)其特性進(jìn)行研究,。a.g.sheard通過研究加進(jìn)氣箱的通風(fēng)機(jī),9-26風(fēng)機(jī),,在風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)口加導(dǎo)流板控制葉輪進(jìn)口的非均勻氣流,結(jié)果表明在葉輪進(jìn)口加導(dǎo)流板能夠提高風(fēng)機(jī)的全壓,,并得出了葉片根部斷裂的原因,。使用三維粒子動(dòng)態(tài)分析儀3d-pda對(duì)大型風(fēng)機(jī)進(jìn)氣箱內(nèi)部三維氣體流場進(jìn)行測量,,揭示了其內(nèi)部流動(dòng)的基本特征,,為了解進(jìn)氣箱流場結(jié)構(gòu)和流動(dòng)機(jī)理提供了依據(jù)。
風(fēng)機(jī)在大流量區(qū)計(jì)算值比實(shí)測值偏高,,小流量區(qū)計(jì)算值比實(shí)測值偏低,,但是整體上計(jì)算結(jié)果與實(shí)測結(jié)果基本吻合,。由效率曲線圖可知,,大流量區(qū)計(jì)算結(jié)果比實(shí)測結(jié)果偏高,,小流量區(qū)計(jì)算結(jié)果比實(shí)測結(jié)果偏低,9-16風(fēng)機(jī),,說明計(jì)算結(jié)果與實(shí)測結(jié)果吻合,。通過實(shí)驗(yàn)值與計(jì)算值的對(duì)比,,cfx 軟件的數(shù)值模擬結(jié)果與實(shí)測結(jié)果一致,,由此驗(yàn)證了采用cfx 軟件對(duì)帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)的數(shù)值模擬是-的,。
試驗(yàn)噪聲分析
離心風(fēng)機(jī)的噪聲按照流體動(dòng)力聲源的發(fā)聲機(jī)制,分為三類:1單極子,,2偶極子,,3)四極子,風(fēng)機(jī)正常工作狀態(tài)下產(chǎn)生的噪聲主要來源于偶極子源,。根據(jù)gb/t2888-2008《風(fēng)機(jī)和羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪聲測量方法標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)有無進(jìn)氣箱離心風(fēng)機(jī)的噪聲進(jìn)行測試,。試驗(yàn)地點(diǎn):浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司cnas 檢測中心,;采用聲級(jí)計(jì)對(duì)風(fēng)機(jī)出口處的噪聲進(jìn)行測試,,測試方式及儀器,。測量時(shí),除地面外無其他的反射條件,,測點(diǎn)位置d 距地面的高度與風(fēng)機(jī)出口中心持平,,水平方向上與出氣口軸線成45° ,,距離出氣口中心l=1m,。
風(fēng)機(jī)的噪聲在小流量區(qū),,帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)噪聲低于不帶進(jìn)氣箱,,隨著流量的增加,帶進(jìn)氣箱的風(fēng)機(jī)噪聲-提高,,在大流量區(qū),,明顯的高于不帶進(jìn)氣箱的噪聲。
風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的原因是此次打表所用的磁性表座固定百分表的方式剛性和-性欠佳,當(dāng)聯(lián)軸器轉(zhuǎn)到下方時(shí),,由于磁性表座,、連接桿,、緊固件和百分表的自重,,造成百分表下墜,,探頭脫離測點(diǎn),,結(jié)果就是產(chǎn)生上文所述的異常讀數(shù),。當(dāng)檢修人員按作者建議制作的表架后,在檢修過程中,,不再出現(xiàn)異常讀數(shù),,檢修任務(wù)按時(shí)-完成,。風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡和檢查處理措施造成風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡的原因主要有:葉輪出現(xiàn)不均勻的磨損或腐蝕,;葉輪表面存在不均勻的積灰或附著物,;葉片連接處存在裂紋或葉輪與輪轂,、輪轂與軸頸的連接配合松動(dòng)等。用測振儀測得數(shù)據(jù),,如果顯示振動(dòng)值徑向較大而軸向較小或者振動(dòng)值隨轉(zhuǎn)速上升而增大,,都是轉(zhuǎn)子不平衡引起振動(dòng)的特征,。
預(yù)防處理措施主要有:
一是,,根據(jù)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行工況,濟(jì)南風(fēng)機(jī),,在進(jìn)風(fēng)機(jī)前工序上采取除塵措施,,控制減少進(jìn)入風(fēng)機(jī)的粉塵等含量,;
二是,定期清理風(fēng)機(jī)葉輪,,順便仔細(xì)檢查葉輪是否存在裂縫以及葉輪與主軸的配合情況,。一般來說,,轉(zhuǎn)子不平衡引起的振動(dòng)都是葉輪表面存在不均勻的積灰或附著物產(chǎn)生的。對(duì)于難于清洗的風(fēng)機(jī)葉輪轉(zhuǎn)子可采用化學(xué)法清洗,,如-生產(chǎn)中二---硫主風(fēng)機(jī)葉輪,,可采用氫氧化鈣稀水,再用高壓噴射機(jī)噴射清洗葉輪,,速度快效果佳,。
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