原煤破碎系統(tǒng)改造完成投入使用后,,煤炭滾軸篩價格,,運行---。由于大塊的原煤經(jīng)過破碎,,粒度得到改良,,減小了給煤機皮帶被劃破、劃損的概率,,保障了給煤機的正常運行;同時粒度的減小減緩了磨機的振動,,磨機運行狀態(tài)平穩(wěn),粒度的改良使煤磨臺得到了提升,,根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果(滾軸篩正常運行),,煤磨臺時較之改造前提高了10~12t/h,煤磨系統(tǒng)的分步電耗下降0.98度t熟料,,破碎機的電耗下降0.46度熟料,,節(jié)能和經(jīng)濟效益顯明;而且提高了原煤均化效果,穩(wěn)定控制煤質(zhì),,為窯系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供了重要保障,。
變傾角等厚滾軸篩在工作過程中按同一方向旋轉(zhuǎn),使物料沿篩面向前運動,,同時攪拌物料,符合粒度要求的小顆粒物料,,受自重和篩片旋轉(zhuǎn)力的作用,,從篩孔中落下,直接由帶式輸送機送走;不符合粒度要求的大顆粒物料繼續(xù)向前運動,,煤炭滾軸篩,,被送入碎煤機中進行破碎。變傾角等厚滾篩是在普通平篩面滾篩的基礎(chǔ)上研究開發(fā)的改進型產(chǎn)品,。
滾軸篩內(nèi)添加了一個旁路,,并使用小顆粒直接進入系統(tǒng),8個配件統(tǒng)一,,便于替換和維修,。
篩片表面全部加工,提高其表面光潔度以防止粘煤,,且篩軸下設(shè)有經(jīng)過熱處理的“刃”形清掃板,,能清除篩片側(cè)面和根部的粘煤,有效的防止堵煤現(xiàn)象的發(fā)生,。
篩軸兩端采用耐磨襯板包圓盤結(jié)構(gòu),,煤炭滾軸篩生產(chǎn)廠家,,解決了箱體兩側(cè)和篩片卡大塊的問題,---了設(shè)備的正常運行,。
篩軸的出軸端蓋采用橡膠密封墊和o型毛氈圈雙重密封,,---箱體嚴密不漏煤粉;軸承座采用剖分式,,陜西煤炭滾軸篩,,軸承用鈣基潤滑脂潤滑,而不用稀油潤滑,,便于維護及檢修,,軸承密封迷宮式密封,---沒有油脂滲漏現(xiàn)象,;軸承溫升一般不大于40℃,,且軸承溫度不超過70℃。
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