風機在大流量區(qū)計算值比實測值偏高,小流量區(qū)計算值比實測值偏低,,但是整體上計算結(jié)果與實測結(jié)果基本吻合,。由效率曲線圖可知,大流量區(qū)計算結(jié)果比實測結(jié)果偏高,,小流量區(qū)計算結(jié)果比實測結(jié)果偏低,,說明計算結(jié)果與實測結(jié)果吻合。通過實驗值與計算值的對比,,cfx 軟件的數(shù)值模擬結(jié)果與實測結(jié)果一致,,由此驗證了采用cfx 軟件對帶進氣箱的離心風機的數(shù)值模擬是---的。
試驗噪聲分析
離心風機的噪聲按照流體動力聲源的發(fā)聲機制,,分為三類:1單極子,,6-30風機,2偶極子,,3)四極子,,風機正常工作狀態(tài)下產(chǎn)生的噪聲主要來源于偶極子源。根據(jù)gb/t2888-2008《風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法標準》對有無進氣箱離心風機的噪聲進行測試,。試驗地點:浙江上風高科專風實業(yè)有限公司cnas 檢測中心,;采用聲級計對風機出口處的噪聲進行測試,測試方式及儀器,。測量時,,除地面外無其他的反射條件,,測點位置d 距地面的高度與風機出口中心持平,水平方向上與出氣口軸線成45° ,,距離出氣口中心l=1m,。
風機的噪聲在小流量區(qū),帶進氣箱的離心風機噪聲低于不帶進氣箱,,隨著流量的增加,,帶進氣箱的風機噪聲---提高,濰坊風機,,在大流量區(qū),,明顯的高于不帶進氣箱的噪聲。
整機壓力云圖分布
通過fluent 軟件對掘進工作面離心風機進行流場數(shù)值模擬,,模擬得出在同流量下,,加米字集流器和普通集流器離心風機壓力云圖可以看出,風機靜壓從進口至出口逐漸增大,,在蝸殼外達到較大,。加米字集流器風機進口靜壓明顯高于普通集流器離心風機, 其較大靜壓達到2 510 pa,,普通集流器達到1 440 pa,;加米字風機的全壓較大可達5 860 pa,而普通集流器較大達到4 260 pa,。
風機集流器的壓力用tecplot 軟件對模擬結(jié)果進行后處理,可以對離心風機集流器的受壓進行對比分析,。加米字形集流器和普通圓弧形集流器內(nèi)部流場受壓分布所示,, 風機米字形集流器入口壓力為-8 000 pa,到集流器出口達到-18 000 pa,,壓差10 000 pa,;普通圓弧形集流器入口壓力為-8 000 pa,到集流器出口達到-16 000 pa,,壓差8 000 pa,,小于米字形集流器。同時也可以看出,,加米字形集流器壓力梯度變化趨勢比普通圓弧形集流器平緩,,對穩(wěn)定進口氣流,---氣流的均勻及穩(wěn)定有更明顯的作用,。
原風機和a 型改進風機在點的噪聲頻譜圖,。根據(jù)風機參數(shù),風機旋轉(zhuǎn)噪聲基頻為760 hz,,由頻譜圖可看出在500 ~ 800
hz 之間的低頻噪聲并沒有降低,,而1 250-2 000 hz 之間吸聲材料的降噪效果---,,6-3---機,噪聲下降明顯,。主要原因就是選用的吸聲材料超細玻璃棉在高頻率下,,吸聲系數(shù)較大,因此多孔吸聲材料其吸聲效果是高頻優(yōu)于低頻的,。消聲蝸殼為b 組合形式時與原風機的出口a聲級隨流量變化的對比圖,。與原風機相比,在額定工況點a 聲級降低約7 db( a) ,,在大流量工況,,a 聲級降低約5.0db( a) ,在小流量工況下,,a 聲級降低約2.4 db( a) ,。
在125~ 500hz 頻段之間,風機a 聲級有所增大,,原因是后蓋板加上消聲材料后,,葉輪軸向安裝長度加長引起低頻電機振動,噪聲增加,。在中高頻段后蓋板加消聲材料的降噪效果---,,這種方式對于氣動噪聲及高頻振動等起到---的吸收作用,尤其是風機包括電機的高頻振動噪聲過濾程度明顯,。消聲蝸殼為c 組合形式時與原風機的出口a聲級隨流量變化的對比圖,。與原風機相比,在額定工況點總a 聲級降低約7.2 db( a) ,,除塵用風機,,在大流量工況,a 聲級降低約5.5 db( a) ,,在小流量工況,,a 聲級降低約3.5 db( a) 。是消聲蝸殼為d 組合形式時與原風機的出口a聲級隨流量變化的對比圖,。與原風機相比,,在額定工況點,a 聲級降低約5.14 db( a) ,,風機在大流量工況,,總a 聲級降低約5.0 db( a) ,在小流量工況,,a 聲級降低約2.0 db( a) ,。降噪效果稍微好于a 型改進風機,但不明顯,�,?梢娗吧w板加裝消聲材料降噪效果并不好,,主要原因由于進口處有集流器,導(dǎo)致安裝消聲材料的面積相對于后蓋板小很多,,吸聲效果不明顯,。
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