風(fēng)機(jī)在大流量區(qū)計(jì)算值比實(shí)測(cè)值偏高,,小流量區(qū)計(jì)算值比實(shí)測(cè)值偏低,,但是整體上計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果基本吻合。由效率曲線圖可知,,大流量區(qū)計(jì)算結(jié)果比實(shí)測(cè)結(jié)果偏高,,小流量區(qū)計(jì)算結(jié)果比實(shí)測(cè)結(jié)果偏低,說(shuō)明計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果吻合,。通過(guò)實(shí)驗(yàn)值與計(jì)算值的對(duì)比,,cfx 軟件的數(shù)值模擬結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果一致,山東風(fēng)機(jī),,由此驗(yàn)證了采用cfx 軟件對(duì)帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)的數(shù)值模擬是-的,。
試驗(yàn)噪聲分析
離心風(fēng)機(jī)的噪聲按照流體動(dòng)力聲源的發(fā)聲機(jī)制,分為三類:1單極子,,2偶極子,,4-72風(fēng)機(jī),,3)四極子,風(fēng)機(jī)正常工作狀態(tài)下產(chǎn)生的噪聲主要來(lái)源于偶極子源,。根據(jù)gb/t2888-2008《風(fēng)機(jī)和羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪聲測(cè)量方法標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)有無(wú)進(jìn)氣箱離心風(fēng)機(jī)的噪聲進(jìn)行測(cè)試,。試驗(yàn)地點(diǎn):浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司cnas 檢測(cè)中心;采用聲級(jí)計(jì)對(duì)風(fēng)機(jī)出口處的噪聲進(jìn)行測(cè)試,,測(cè)試方式及儀器,。測(cè)量時(shí),除地面外無(wú)其他的反射條件,,測(cè)點(diǎn)位置d 距地面的高度與風(fēng)機(jī)出口中心持平,,水平方向上與出氣口軸線成45° ,距離出氣口中心l=1m,。
風(fēng)機(jī)的噪聲在小流量區(qū),,帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)噪聲低于不帶進(jìn)氣箱,隨著流量的增加,,帶進(jìn)氣箱的風(fēng)機(jī)噪聲-提高,,在大流量區(qū),明顯的高于不帶進(jìn)氣箱的噪聲,。
為-風(fēng)機(jī)受氣體粘性影響導(dǎo)致流動(dòng)分離加劇的現(xiàn)象,,在傳統(tǒng)蝸殼型線設(shè)計(jì)理論的基礎(chǔ)上,研究氣體粘性力矩對(duì)蝸殼壁線分布的影響,,并采用動(dòng)量矩修正方法對(duì)其進(jìn)行改型設(shè)計(jì),。另外,為真實(shí)反映風(fēng)機(jī)內(nèi)流場(chǎng)分布情況,,在標(biāo)準(zhǔn)k-ε 計(jì)算模型的擴(kuò)散項(xiàng)中加入粘性應(yīng)力作用,,使其高計(jì)算誤差降低至3%。對(duì)比分析改型前后風(fēng)機(jī)數(shù)值模擬計(jì)算和試驗(yàn)測(cè)量結(jié)果可知,,采用修改的k-ε 模型進(jìn)行計(jì)算發(fā)現(xiàn)改型后風(fēng)機(jī)內(nèi)旋渦強(qiáng)度減小,,蝸殼出口靠近蝸舌處流動(dòng)分離得到-。試驗(yàn)結(jié)果表明:改型風(fēng)機(jī)出口靜壓提升約25pa,,較大全壓效率較原型機(jī)提升約10%,。
同時(shí),由于蝸殼張開(kāi)度擴(kuò)大能夠抑制流動(dòng)分離,,使蝸舌附近區(qū)域的旋渦強(qiáng)度及其影響區(qū)域減小,,從而有效地降低了多翼離心風(fēng)機(jī)噪聲2.5db。多翼離心風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于-的各個(gè)領(lǐng)域,,是工業(yè)生產(chǎn)中主要耗能設(shè)備之一,,蝸殼作為離心風(fēng)機(jī)中不可或缺的基本元件,其結(jié)構(gòu)的不對(duì)稱性及內(nèi)部流動(dòng)的復(fù)雜性會(huì)對(duì)葉輪出口氣流角造成較大影響,,使其沿圓周方向呈現(xiàn)出明顯的不對(duì)稱性,。而在風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,,風(fēng)機(jī)葉輪出口氣流與蝸殼壁面間存在-的非定常干涉,使得蝸殼壁面成為風(fēng)機(jī)的主要噪聲源,。因此提高蝸殼型線設(shè)計(jì)水平,,不僅能-風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能,還能達(dá)到降低噪聲的效果,。目前-學(xué)者對(duì)離心風(fēng)機(jī)蝸殼型線的研究,,主要集中在尋找能真實(shí)反映蝸殼內(nèi)流體流動(dòng)狀態(tài)的設(shè)計(jì)方法。
風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的原因是此次打表所用的磁性表座固定百分表的方式剛性和-性欠佳,,當(dāng)聯(lián)軸器轉(zhuǎn)到下方時(shí),,由于磁性表座、連接桿,、緊固件和百分表的自重,,造成百分表下墜,,探頭脫離測(cè)點(diǎn),,除塵用風(fēng)機(jī),結(jié)果就是產(chǎn)生上文所述的異常讀數(shù),。當(dāng)檢修人員按作者建議制作的表架后,,在檢修過(guò)程中,不再出現(xiàn)異常讀數(shù),,檢修任務(wù)按時(shí)-完成,。風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡和檢查處理措施造成風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡的原因主要有:葉輪出現(xiàn)不均勻的磨損或腐蝕;葉輪表面存在不均勻的積灰或附著物,;葉片連接處存在裂紋或葉輪與輪轂,、輪轂與軸頸的連接配合松動(dòng)等。用測(cè)振儀測(cè)得數(shù)據(jù),,如果顯示振動(dòng)值徑向較大而軸向較小或者振動(dòng)值隨轉(zhuǎn)速上升而增大,,都是轉(zhuǎn)子不平衡引起振動(dòng)的特征。
預(yù)防處理措施主要有:
一是,,根據(jù)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行工況,,在進(jìn)風(fēng)機(jī)前工序上采取除塵措施,控制減少進(jìn)入風(fēng)機(jī)的粉塵等含量,;
二是,,定期清理風(fēng)機(jī)葉輪,順便仔細(xì)檢查葉輪是否存在裂縫以及葉輪與主軸的配合情況,。一般來(lái)說(shuō),,轉(zhuǎn)子不平衡引起的振動(dòng)都是葉輪表面存在不均勻的積灰或附著物產(chǎn)生的。對(duì)于難于清洗的風(fēng)機(jī)葉輪轉(zhuǎn)子可采用化學(xué)法清洗,,如-生產(chǎn)中二-硫主風(fēng)機(jī)葉輪,,可采用氫氧化鈣稀水,,再用高壓噴射機(jī)噴射清洗葉輪,速度快效果佳,。
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