高壓閥門閥座及閥出口設(shè)計成文丘里噴嘴形,可以減少氣蝕和閃蒸,。在閥前或閥后裝限流孔,,能吸收一部分壓降,減少閥前發(fā)后壓降,,可以減弱氣蝕,。如果有閃蒸現(xiàn)象,,則不易采用底近側(cè)出流向。采用新的結(jié)構(gòu)是提---高壓卸壓閥水壓閥壽命的有效途徑,。但是,其壓力越高,,結(jié)構(gòu)應(yīng)越簡單,。為了延長壓閥門的使用壽命,還要考慮其工況環(huán)境,。
高壓閥門指令自身發(fā)生變化,高壓閥門生產(chǎn)廠家,,則我們需要查詢?yōu)槭裁磿霈F(xiàn)指令的抖動。若是在并網(wǎng)之前就發(fā)生指令波動的問題,,則原因可能有:轉(zhuǎn)速pi參數(shù)不合理,,引起過調(diào),;轉(zhuǎn)速通道故障,,菏澤高壓閥門,,引起轉(zhuǎn)速信號的非正常波動,,進(jìn)而導(dǎo)致轉(zhuǎn)速回路的輸出波動。而轉(zhuǎn)速通道故障的可能原因有:磁阻探頭故障,、轉(zhuǎn)速屏蔽---等。而若是在并網(wǎng)之后發(fā)生閥位指令波動,,則原因可能有:功率,、壓力回路pi參數(shù) 不合理,導(dǎo)致出現(xiàn)過調(diào),;閥門運(yùn)行在流量曲線拐點處,;一次調(diào)頻轉(zhuǎn)速波動,;遙控指令波動等,。
毛坯鑄造工藝的改進(jìn)
我廠井口閘閥采用砂模鑄鋼毛坯,閥體加工過程中,,在與閥座配合的內(nèi)螺紋處經(jīng)常出現(xiàn)氣孔,、縮松等鑄造缺陷,經(jīng)對閥體剖面的宏觀分析發(fā)現(xiàn),,在圖1所示的熱節(jié)區(qū),,有程度不同的縮松現(xiàn)象,為解決上述問題,,高壓閥門生產(chǎn)商,,我們對鑄造工藝進(jìn)行多次改進(jìn)試驗。
1)改進(jìn)澆冒口系統(tǒng)。將設(shè)置在閥體兩側(cè)圓柱面的澆冒口系統(tǒng)改為如圖1所示在閥體底部設(shè)置的橫直澆口系統(tǒng),;
2)改砂模鑄造為熔模鑄造,;
3)改側(cè)澆法為頂澆法,且使中法蘭向下,。由于熔模鑄造比砂模鑄造具有---的透氣性,、更快、更均勻的冷卻條件,,高壓閥門供應(yīng)商,,所以組織更為致密。由于鋼液從頂部澆入,,又是從冒口直接澆入,,澆冒口的位置靠近熱節(jié)區(qū)。為鑄件創(chuàng)造了---有利的順序凝固條件,,熱節(jié)區(qū)得到及時的補(bǔ)縮,,所以經(jīng)工藝改進(jìn)后生產(chǎn)的鑄件組織致密,消除了縮松,、縮孔等鑄造缺陷,,產(chǎn)品合格率達(dá)到99%以上。
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